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立磨常見問題及解決措施分析

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立磨常見問題及解決措施分析

發(fā)布日期:2019-04-20來源:鄭礦機(jī)器 編輯:zk1956 編輯:

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   一、拉緊站油缸頻繁漏油

  1、原因分析
 ?。?)在預(yù)均化堆場(chǎng)布的料中只有粉煤灰和石灰石,由于沒有粘土的摻入,立磨內(nèi)的物料料粒之間粘附力減弱,料層的穩(wěn)定性差,振動(dòng)幾率加大。再加上循環(huán)風(fēng)機(jī)的葉片磨損,風(fēng)機(jī)葉輪的動(dòng)態(tài)平衡不好,導(dǎo)致風(fēng)機(jī)的抽力不穩(wěn)定,使磨機(jī)內(nèi)的物料忽多忽少,在操作上迫使操作員不斷地通過壓差及出口溫度調(diào)整喂料量,以保證磨內(nèi)物料量及料層的穩(wěn)定。調(diào)整的喂料量很難與波動(dòng)的風(fēng)量相一致,導(dǎo)致磨內(nèi)物料量變化大,料層不穩(wěn)定,磨機(jī)振動(dòng)頻繁,致使拉緊缸多次漏油。
  (2)拉緊缸的密封圈由于使用的時(shí)間長(zhǎng)而老化現(xiàn)象嚴(yán)重,需要更新。
 ?。?)拉緊力設(shè)定范圍不合理。拉緊力設(shè)定的范圍窄,使拉緊缸內(nèi)的氮?dú)饽业木彌_能力減弱,而且使拉緊站的油泵在很短的時(shí)間內(nèi)頻繁啟停,嚴(yán)重時(shí)會(huì)導(dǎo)致拉緊站的電機(jī)燒毀。設(shè)定拉緊力偏高會(huì)使拉緊缸內(nèi)的油壓一直很高,這樣高的油壓給已經(jīng)老化了的密封圈帶來較高壓力,再加上入磨物料中的鐵礦石粒度過大,這樣大塊的鐵礦石不但使磨機(jī)振動(dòng)加大而且會(huì)使拉緊力出現(xiàn)大的波動(dòng),這樣瞬時(shí)較大的壓力不斷地沖擊著密封圈,這就更增加了拉緊缸密封圈漏油的機(jī)會(huì)。
立磨.jpg
  2、解決辦法
 ?。?)把進(jìn)廠的鐵礦石進(jìn)行預(yù)破碎,降低鐵礦石的人磨粒度。
 ?。?)焊補(bǔ)循環(huán)風(fēng)機(jī)葉片,并調(diào)整好它的動(dòng)平衡,保證平穩(wěn)的排風(fēng)量,同時(shí)也減少風(fēng)機(jī)的振動(dòng),降低循環(huán)風(fēng)機(jī)的電流。
  (3)根據(jù)物料的易磨性來確定合理拉緊力參數(shù),由原來的12~14改為9~12。將原來的石灰石、粉煤灰預(yù)配料改為石灰石、粉煤灰、粘土三組分預(yù)配料,因?yàn)橛姓惩恋募尤耄黾恿肆蠈拥姆€(wěn)定性,提高了磨機(jī)的穩(wěn)定性。
 ?。?)由于溫度過高或過低、排風(fēng)量的過大或過小、噴水量的多與少、研磨壓力的升高或降低等都會(huì)引起磨機(jī)的振動(dòng),所以在操作中必需避免上述現(xiàn)象的發(fā)生,優(yōu)化參數(shù)以確保磨機(jī)穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)。

  二、粗粉分離器葉片掉落

  1、原因
 ?。?)磨機(jī)振動(dòng)大且頻繁。
 ?。?)由于粗粉分離器的葉片是靠鎖母固定在分離器的立軸上,分離器的電機(jī)帶動(dòng)立軸轉(zhuǎn)動(dòng),立軸再帶動(dòng)與分離器葉片一體的旋轉(zhuǎn)體轉(zhuǎn)動(dòng)。每隔一段時(shí)間就應(yīng)該對(duì)旋轉(zhuǎn)體檢查一次,看看鎖母是否有松動(dòng)的跡象。由于*近幾年都沒有出現(xiàn)松動(dòng)現(xiàn)象,所以每次停磨就忽視了對(duì)它的檢查,如果能及時(shí)發(fā)現(xiàn)松動(dòng)及時(shí)處理,就會(huì)避免葉片掉落。

  2、解決辦法
  每次停磨進(jìn)入磨內(nèi)檢查時(shí)都要檢查分離器的鎖母是否有松動(dòng),如果有松動(dòng)的話,需及時(shí)地緊一緊,把事故扼殺在萌芽中。定期進(jìn)入旋轉(zhuǎn)體中清理積料,減輕它的重量,同時(shí)加強(qiáng)旋轉(zhuǎn)體的密封,盡可能減少粉塵從縫隙進(jìn)入旋轉(zhuǎn)體,減少因積料多導(dǎo)致分離器在轉(zhuǎn)動(dòng)過程中鎖母因承受重力過大,從立軸上脫扣而滑落的幾率。在此基礎(chǔ)上更重要的是減少磨機(jī)振動(dòng),不給鎖母松動(dòng)創(chuàng)造機(jī)會(huì)。

  三、三道閥上部的下料溜子堵料及三道閥的閥板卡料
  在北方剛進(jìn)入冬季或者冬季快要結(jié)束時(shí),當(dāng)人磨物料較濕時(shí),物料易在人磨的三道閥溜子處粘結(jié),導(dǎo)致三道閥上部的下料溜子堵料,嚴(yán)重時(shí)會(huì)造成停機(jī)。

  1、具體的辦法:在三道閥下料溜子處安裝空氣炮,同時(shí)從窯尾廢氣的熱風(fēng)管道處引熱風(fēng)至三道閥下料溜子處,對(duì)物料進(jìn)行預(yù)熱烘干。并且崗位加強(qiáng)巡檢力度,每隔一斷時(shí)間振打一次三道閥下料溜子,減少物料粘結(jié)下料管道的機(jī)會(huì)。
  三道閥板卡料是由于三道閥板與側(cè)壁的間隙過大(約40mm),使個(gè)別塊狀物容易卡在閥板與側(cè)壁之間,我們?cè)谌篱y板的兩側(cè)焊接30mm的鋼板,這樣使三道閥板與側(cè)壁的間隙為10mm左右,很少有塊狀物卡在三道閥與壁板之間,這樣就減少了卡料的機(jī)會(huì)。

  四、混合料倉掛壁、蓬倉的預(yù)防處理辦法

  在混合料倉周圍圍上若干圈熱風(fēng)管道,熱風(fēng)管道上設(shè)有閥門,閥門的開度由中央控制室控制,從而可以調(diào)節(jié)熱風(fēng)溫度,熱風(fēng)來自窯尾廢氣。并在倉和熱風(fēng)管道外加石棉保溫層,不讓熱量損失。并且混合料倉的底部安裝空氣炮,這樣就會(huì)避免掛壁現(xiàn)象,當(dāng)立磨出現(xiàn)長(zhǎng)時(shí)間的停機(jī)時(shí),必須把混合料倉內(nèi)的物料通過反向布料溜子排凈,以防止時(shí)間一長(zhǎng),會(huì)造成蓬倉現(xiàn)象。如果立磨短時(shí)間的停機(jī),要每隔0.5h打反向溜子向外布一次料,一般布12min即可,只是為了活動(dòng)一下混合料倉內(nèi)的物料,防止凍結(jié)成大塊而蓬倉。在向外布料時(shí),操作員要把鐵礦石、石灰石的配比設(shè)置為0%,混合料的配比設(shè)為*,防止把鐵礦石、石灰石也隨之排到外面去。排出去的物料經(jīng)過斗提、皮帶又重新送回預(yù)均化堆場(chǎng)。通過以上的方法有效地避免了蓬倉現(xiàn)象的發(fā)生。

  五、冬季噴水不正常出磨溫度高時(shí)的啟磨操作

  在啟磨操作過程有時(shí)會(huì)遇到啟磨后因?yàn)樵O(shè)備或別的原因沒有把磨啟動(dòng),由于連續(xù)多次拉風(fēng)導(dǎo)致磨機(jī)出口溫度超過150℃,如果磨機(jī)內(nèi)石灰石的比例偏大粘土比例偏小,在這種情況下磨內(nèi)料層被熱風(fēng)吹得比較干燥且松散,料粒之間的粘合力小,料床不穩(wěn)定,啟磨時(shí)磨輥容易偏離原軌道而停磨。*.好能在啟磨之前盤磨的時(shí)候適當(dāng)?shù)拈_點(diǎn)噴水,然后待磨機(jī)正常再關(guān)掉。為了能盡快啟磨又不讓磨輥不偏離原軌道我們采用以下方法啟磨:

 ?。?)在給磨機(jī)啟車信號(hào)發(fā)出,立磨開始輔傳盤車后,立磨主電機(jī)通過減速機(jī)帶動(dòng)磨盤轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),不關(guān)冷風(fēng)閥,當(dāng)開始拉風(fēng)后,不開熱風(fēng)閥,目的是把一部分冷風(fēng)抽入磨中,從而盡快地降低磨機(jī)出口溫度。待出口溫度降至135℃左右時(shí)可以把熱風(fēng)閥打開,視磨機(jī)出口溫度逐漸關(guān)掉冷風(fēng)閥。在調(diào)節(jié)閥門過程中要注意保證磨機(jī)人口負(fù)壓控制合理。
 ?。?)在啟磨之前盡量減少校正料的配比或把校正料干脆停掉,相對(duì)增加混合料的配比,待磨機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定之后再把校正料加至正常。這樣操作就可以避免磨輥偏離原軌道的現(xiàn)象發(fā)生。
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